4月14日,中冶宝钢工业公司完成了宝钢钢管条钢事业部精整板区域“高温退火炉”炉车智慧制造技改项目行车配合吊运任务。
随着宝钢股份智慧制造战略的不断推进,宝钢条钢部精整板坯区域“高温退火炉”炉车智慧制造技改项目正在如火如荼地开展,对精整板坯区域整条生产线进行了为期两个月的智慧制造进行升级,对该条生产线的“高温退火炉”炉车进行智能化升级改造,对“高温退火炉”炉车进行新增全智能控温设备装置、全自动炉门开、关装置、降低煤气消耗装置等。
宝钢条钢部精整板坯区域原有的“高温退火炉”炉车因使用年限较长,设备已在不断老化,密封性能较差,炉车上底部经过长时间高温烘烤全部变形,坯料摆放时存在高低不平现象,容易造成坯料退火时温度受控不均匀,坯料退火过程中存在火焰窜出,煤气燃烧不彻底,对周围大气环境造成污染,影响人员身体健康,且坯料在退完火后钢坯质量不达标,钢坯硬度不够,需要重新进行二次退火,增加作业成本,无法满足产品质量要求。为提升条钢部综合竞争力,进一步做强做精钢铁市场中高端产品,提高客户满意度,满足现场生产要求,确保完成条钢部年度生产经营目标,条钢部股份公司经会议决定对精整板坯区域“高温退火炉”进行智能化升级改造。
中冶宝钢工业公司本次行车配合“高温退火炉”技改工程时间紧、任务重,新安装的“退火炉炉车”本体较大,行车吊运安装精密度要求较高,现场作业环境复杂,地面施工人员较多,行车配合吊运设备安装作业时人机交叉作业比较频繁,存在安全风险。为了确保此次技改吊运任务能够安全、高效顺利完成,在本次技改前与施工方签订了“三方安全协议”承诺书,并对全员进行专项教育与指导,与此同时制定了有针对性的安全防范措施,组织全员进行学习签名。在技改期间基层“两长”立足技改现场,要求员工严格按照标准化作业,遵守安全作业“十不吊”,坚持“一令一动”的原则,杜绝习惯性违章作业现象发生,发现上下配合有不安全行为及时提醒并制止,有效保障了现场吊运作业安全受控到位。在技改期间,班中安排人员轮流换岗就餐,大家争分夺秒不停机,大大提高了配合吊运设备安装施工进度。在大家的全力以赴下,成功将本次板坯“高温退火炉”智慧制造技改项目安全、高效顺利安装完毕。为今后产品质量提高奠定基石,受到了业主方高度评价与赞扬。
经过中冶宝钢工业公司一线员工坚持不懈的职业精神,大家心往一处想、劲往一处使,将本次“高温退火炉”炉车智慧制造技改工程比原计划超前顺利完成,并一次性试车成功,在今后的工作中,中冶宝钢工业公司将继续“想业主之所想,急业主之所急”的宗旨,用实际行动践行公司“三服务”工作理念,以优质的服务提升中冶宝钢品牌形象。(中冶宝钢 周治武)